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【MPS机器人挑战赛作品】机器人核心电源板

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简介

- 参加 MPS“智驱未来”机器人芯动力设计挑战赛,时间2025年10月22日~2025年12月31日

简介:- 参加 MPS“智驱未来”机器人芯动力设计挑战赛,时间2025年10月22日~2025年12月31日
复刻成本:200

开源协议

GPL 3.0

创建时间:2025-10-22 12:06:45更新时间:2026-03-12 10:10:37

描述

一、基本信息

项目代码:01.300007
项目名称:机器人核心电源板
规格型号:/
项目成员:YTJ、LCM
设计软件
  • 电子:立创EDA专业版
  • 结构:无
  • 软件:无
项目背景
  • 参加 MPS“智驱未来”机器人芯动力设计挑战赛,时间2025年10月22日~2025年12月31日
项目目标
  • 选题2:机器人核心电源板
验收总体目标:基于MPS芯片设计的核心电源板在电气性能、功能适配性、可靠性等方面的表现
类目
验收项目
验收方法
验收标准
基础项
输出纹波测试
示波器交流档测输出电压纹波峰峰值
测量通道①MP9931 12V输出在空载、50%额定负载(10A)、满载(20A)工况下的输出纹波大小
基础项
效率测试
测量输入与输出总功率,计算转换效率
测量通道①MP9931 12V输出在48V输入,12V20A满载运行下的Vin、Iin、Vout、Iout,计算输出效率
加分项
热性能:散热与温升
连续运行30分钟后测量电源板核心器件温度
 
在常温开放环境下持续运行30分钟后,用红外测温仪分别测MP9931、MP4317、MP5017A芯片表面及PCB核心器件(如电感、MOS)的温度
运行条件:
通道①: MP9931带载12V15A模拟工控机;通道②: 24V5A + 5V5A×2,即灵巧手端按24V5A模拟,两颗MP5017A后级各带5V5A模拟外设端负载。
加分项
板卡设计尺寸优化
对比板卡面积,评估板卡空间利用率及功率密度
结合EDA设计文件,衡量整板所需的制板面积,在满足功率需求且不触发热关断保护的同时,尽可能小型化设计
项目进度
  • 2025.10.22 了解项目,开始设计。
  • 2025.10.25 完成原理图
  • 2025.11.08 完成PCB并投板
  • 2025.11.15 完成单路MP9931通电验证
  • 2025.11.19 完成全部焊接与通电验证
  • 2025.11.22 开始测试
  • 2025.12.30 针对纹波部分的异常进行重新测试
  • 2026.3.11修改了标题名称
开源情况:立创开源硬件平台
测试仪器型号
  • 电源:睿登 RD6018P
  • 热成像:TOPDON TC001
  • 负载1:ITECH IT8512A+
  • 负载2:自制电阻板 4Ω/400W
  • 负载3:自制电阻板 1Ω/200W
  • 负载4:自制电阻板 1Ω/200W
  • 万用表:柏立盟BM786

二、测试纪录

2.1、MP9931输出纹波测试

使用示波器交流档位测量通道①MP9931 12V输出在空载、50%额定负载(10A)、满载(20A)工况下的输出纹波大小
在此模块中,测量接口为CN2。
纹波测试方法如下:
1、设置交流耦合、限制带宽20Mhz。
2、测试点如下。(20A负载测试时,需要使用两个接口,测试点位置在卧式端子的裸露处,即下图测试点后方的端子)
3、设定探头比为1X(2025.12.30更新)

2.1.1、空载纹波

条件:Vin=48V,Vout=12V,Iout=0A(注:实际输出电压约11.7V)

2.1.2、50%额定负载(10A)纹波

条件:Vin=48V,Vout=12V,Iout=10A(注:实际输出电压约11.7V)

2.1.3、100%额定负载(20A)纹波

条件:Vin=48V,Vout=12V,Iout=20A(注:实际输出电压约11.7V)
 

2.2、效率测试

测量通道①MP9931 12V输出在48V输入,12V20A满载运行下的Vin、Iin、Vout、Iout,计算输出效率。
 
根据效率的计算公式可知
在测效率时,需要测得Vin、Vout、Iin、Iout这四个值(或者Pout和Pin),进行计算,即可得到最终结果。
电源测试常用四表法,即使用4个万用表来测得以上四各参数。连接示意图如下:
受限于测试设备,做以下处理
  • Iou值取电子负载的回读电流。
  • Ii值取可调电源的回读电流。
  • Vou值取电源模块输出端子接口电压,使用万用表测量。
  • Vi值取电源模块输入端子接口电压,使用万用表测量。
这样避免了在大电流负载时,测试线上的电压损失。

2.2.1仪器点检

为了保持电子负载和可调电源回读电流的一致性,使用万用表对其进行点检。
连接示意图如下
点检如下数据:
可调电源回读电流:5.002A
电子负载回读电流:5.000A
万用表测量电流:4.9993 A
各个仪表的电流档位一致性还是可以的。
注:这里只测试了5A电流这一档位。

2.2.2、效率测试数据

连接图如下:
测试数据如下:
输入电压/V
输入电流/A
输出电压/V
输出电流/A
转换效率/%
备注
47.903
 
5.114
11.741
19.999
95.85
 
选题2要求的测试项
35.853
6.814
11.758
19.999
96.25
额外测试①
23.832
10.233
11.763
19.999
96.46
额外测试②
23.869
7.631
11.765
15.000
96.89
额外测试③
23.931
4.067
11.761
8.000
96.67
额外测试④
注:额外测试③和④是参考MPS官方demo测试项进行的,demo链接为:24V 48V输入,360W降压模块-MP993X

2.3、散热与温升

在常温开放环境,按以下运行条件持续运行30分钟后,用红外测温仪分别测MP9931、MP4317、MP5017A芯片表面及PCB核心器件(如电感、MOS)的温度
运行条件:
通道①: MP9931带载12V15A模拟工控机;
通道②: 24V5A + 5V5A×2,即灵巧手端按24V5A模拟,两颗MP5017A后级各带5V5A模拟外设端负载。
验收方法:
连续运行30分钟后测量电源板核心器件温度
 
因为设备受限,通道①的输出接口连接至电子负载,通道②的接口连接至自制电阻板。
连接示意图如下所示:
散热方式:自然散热、无额外散热片
环境温度:约16℃,见视频中温湿度计。
电阻板:1Ω电阻板使用了4个50W电阻,通过串并联的方式实现了所需要的阻值,4Ω电阻板使用了8个50W电阻。长时间测试时电阻仍比较烫,所以使用了小风扇给电阻板散热,电阻板图示如下。具体信息见“3.3、电阻板”。

2.3.1、测试内容

30min后,热成像情况如下:
 
IC
位号
温度/℃
其他
MP9931
U17
96.8
 
MP9931
U5
99.7
 
MP4317
U1
127.7
 
MP4317
U4
127.9
 
MP5017
U2
125
 
MP5017
U3
129.1
热成像视频中最高温度为136
测试过程中没有出现降功率的情况
 
30min完整测试视频上传了B站,链接如下:
 
 

2.3.2、其他测试项目 - MP9931满载测试

MP9931带载12V20A测试
连接方式同上,将通道①的测试要求由12V15A修改为12V20A
30min后,热成像情况如下:
器件
位号
温度/℃
MP9931
U17
71.1
电感
L3
105.3
MOS
Q1
108.8
测试过程中没有出现降功率的情况
30min完整测试视频上传了B站,链接如下:

2.4、板卡设计尺寸优化

带固定孔PCB尺寸:71.8×100mm
不带固定孔PCB尺寸:61.8×100mm
不带固定孔最大体积:61.8×100×15mm
固定孔可以根据情况自身情况确定保留还是删除,在设计的时候想着有固定孔方便测试,实际根本没用上。

三、其他内容

3.1、电源使能与状态判断接口H4

预留的、判断电源模块上各个电源IC的状态的接口。

3.2、保险丝F1

预留的、保险丝座,使用小型汽车保险丝,需要根据实际需求选择合适的熔断值,耐压需要选用58V的。在本次测试中没有焊接,使用了导线短接了保险丝。

3.3、电阻板

单个电阻板成品图片如下:
本次测试中使用的三个电阻板阻值如下:
  1. 1Ω/200W:1.004Ω
  2. 1Ω/200W:1.005Ω
  3. 4Ω/200W:4.024Ω

3.4、散热优化

  1. 此模块使用的电感在完成焊接后,PCB板与电感下方有缝隙,此处热阻会更大,可在缝隙中挤入导热胶。
  2. 若无高度限制,可在电感上方增加散热片。
  3. 长时间满载的建议:
    1. 增加主动散热,或
    2. 在关键DCDC和MOS上涂上导热胶,增加散热片,或
    3. 给模块增加金属外壳,灌封(导热)胶导热。

3.5、电感下铺铜问题

此处只放结论:建议在EMI 测试中对电感铺铜,因为它可以改善 EMI 性能。从电感感量的角度,对于屏蔽型电感,电感感量基本没有影响,因此也建议铺铜;仅对于工字型电感,铺铜对电感感量有少许影响,可以视情况而定。
具体内容可参考MPS的技术文档:在DC/DC 电源下方铺铜是否有益?

3.6、Q8为什么没有焊接?

Q8位置的元件在初次上电时短路烧掉了,没有多余物料,且U5输出电流不算大,后续测试过程中也发现Q8可不焊接,使用单MOS(Q7)即可。

3.7、关于第一次的纹波测试(2025.12.30更新)

在第一次纹波测试中,设定示波器探头比为1X,但探头拨到了10X,导致测量纹波是实际纹波的1/10,在后续纹波测试中发现了这个问题,重新进行了纹波测试,并更换了2.1节中纹波测试的图片。
以下为第一次纹波测试的图片,分别是0负载,50%负载,100%负载,因探头比设置的问题,图示中纹波是错误的。

3.8、纹波的计算(2025.12.30更新)

MP9931技术手册中有关纹波计算的描述在P24页,相关描述如下:
公式编号 ΔVout/V 参数
Vout/V fsw L/H Vin R_ESR/Ω C_OUT /F
12 0.0778635 11.7 100000 0.00001 48 0.0063 0.0005
13 0.022120313 11.7 100000 0.00001 48 / 0.0005
14 0.055743188 11.7 100000 0.00001 48 0.0063 0.0005
注:单个固态电容等效电阻ESR为25mR,四个并联,为6.3mR,未考虑MLCC的等效电阻
公式13主要针对陶瓷电容
公式14主要针对固态电容
根据理论计算,输出纹波电压应在22mV-77mV左右。实测结果是符合计算的。

设计图

未生成预览图,请在编辑器重新保存一次

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